1,、原因分析
鍋爐給水循環(huán)泵出口冷凝液流量通過出口流量計反映,,冬季生產運行中,為了保證該流量計正常測量,,對其進行了伴熱防凍保護,。投用伴熱后,發(fā)現該流量計的指示波動較大,,而鍋爐給水循環(huán)泵流量的大幅度波動會給工藝操作帶來影響:造成流量低觸發(fā)聯鎖,,即鍋爐給水雙泵運行,而實際上該流量計的流量是真實流量,,只是因為流量計伴熱造成了流量低的假象,,一旦觸發(fā)雙泵運行后,真實的流量會偏高,,這樣過量的冷凝水進入到池式反應器冷凝段 U 型管中,,大量的氨和二氧化碳會過度冷凝,高壓系統的壓力偏低,,雖然副產低壓蒸汽量增加,,但是高壓系統的合成轉化率明顯降低,蒸汽消耗明顯增加,。在生產中,,高壓系統合成的操作壓力要大于平衡壓力,否則氨就會從液相中逸出,,液相中過剩的氨的減少,,可使甲銨分解,使尿素的轉化率下降,。
流量計投用伴熱后指示波動大的原因:其一為不對稱加熱,。為了使正、負壓管內液體溫度盡量相等,,提供熱源的電伴熱,、熱水管或伴熱蒸汽管沒有敷設在兩根導壓管線之間。其二,,安裝的位置沒有布局好,,即正負壓管距離不當,將伴熱管同導壓管中的一根靠得很近,,以致兩根導壓管內的液體溫差很大,。其三,將信號管和伴熱管分別做絕熱保溫,,導致伴熱管的熱量傳不到導壓管上,,喪失伴熱作用。最后使用通有蒸汽的紫銅管直接繞在信號管上,,可能導致介質部分汽化,,管中介質密度變得很低,,出現虛假差壓。
2,、處理措施
華鶴煤化在檢修期間采用渦街流量計替代原有的差壓式流量計,,因為渦街流量計具有壓力損失小、量程范圍大,、精度高等特點,,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力,、溫度,、黏度等參數的影響,儀表參數能長期穩(wěn)定運行,。渦街流量計采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~250℃溫度范圍內工作,,而鍋爐給水的溫度一般在150℃左右,,替換后該流量計一直穩(wěn)定運行。后期如果發(fā)生流量計指示不正常,,工藝操作上可以根據相關工藝參數來判斷其真假性,。該流量的變化最直觀的工藝現象為高壓系統的壓力變化,通過低壓蒸汽罐的壓力及產汽量的變化,,同時結合鍋爐給水循環(huán)泵的電流值都可判斷出該流量計指示數值的真實性,。