通過對現(xiàn)場浮球液位開關(guān)的拆解并分析原因,,可見目前使用的國外某品牌浮球液位開關(guān)未充分考慮使用的工況,,使得產(chǎn)品在使用過程中故障頻發(fā),急需進行優(yōu)化處理,。從液位開關(guān)原理上分析,,此原理的浮球液位開關(guān)是可以滿足現(xiàn)場工況下正常使用的,由于設(shè)計和工藝上沒有充分考慮現(xiàn)場實際工況使用條件,,故造成了故障頻發(fā),。根據(jù)以上原因分析,結(jié)合電廠實際使用工況條件提出浮球液位開關(guān)的優(yōu)化提升改進方案如下:
1,、增大浮球與浮筒的間距,,防止浮球卡澀針對目前使用的浮球液位開關(guān),浮球與浮筒之間移動間隙最大為2mm的情況,,經(jīng)分析該間隙對產(chǎn)品測量的影響后,,對液位開關(guān)的浮球與浮筒間隙尺寸做了重新優(yōu)化和調(diào)整。調(diào)整后浮筒的內(nèi)徑設(shè)計為φ125mm(外徑φ133mm),,液位開關(guān)浮球的外徑設(shè)計為89mm,,調(diào)整后浮球與浮筒的移動間隙達(dá)到18mm,相比原來2mm的間距大了9倍,,有效增加了活動部件間的間隙,,防止卡澀,同時不影響液位開關(guān)的正常測量功能,。
2,、浮球連桿加固
原浮球推動連桿為細(xì)長桿,剛性不足,,在工況下已產(chǎn)生變形,,重新經(jīng)過力學(xué)計算對浮球推動連桿進行了加粗、加固優(yōu)化,,滿足工況下剛性足夠防止發(fā)生變形,,從而有效解決因浮球推動連桿形變導(dǎo)致卡澀現(xiàn)象。
3,、開關(guān)觸點采用鍍金工藝
液位開關(guān)使用的微動開關(guān)觸點有嚴(yán)重的氧化現(xiàn)象,,主要原因是目前的微動開關(guān)觸點表面處理工藝不能滿足現(xiàn)場工況環(huán)境要求,,需要對其表面處理工藝進行優(yōu)化。經(jīng)過篩選對比,,選擇開關(guān)觸點鍍金工藝最為恰當(dāng),。金作為一種貴金屬,不會與其他材料發(fā)生反應(yīng),,而且金在大氣環(huán)境中不會氧化或者變色,在惡劣的環(huán)境下也長期耐用,,通過采用電鍍工藝,,非常適合接觸鍍層。鍍金可提高觸點的耐腐蝕性,,這就意味著它們更適合用于惡劣的環(huán)境,。金觸點的接觸電阻較低,有利于提升開關(guān)電氣性能,。根據(jù)使用的工作條件對微動開關(guān)觸點采用鍍金工藝,,防止因高溫產(chǎn)生氧化,因鹽霧產(chǎn)生腐蝕,,滿足開關(guān)在工況環(huán)境下正常觸發(fā)導(dǎo)通,。
4、優(yōu)化浮筒本體材料
通過拆解可以發(fā)現(xiàn)在工況下,,原浮球液位開關(guān)浮筒已經(jīng)發(fā)生了較為嚴(yán)重的銹蝕,,充分說明原材質(zhì)不能滿足現(xiàn)場工況測量需求。根據(jù)電廠現(xiàn)場工況對本體材料進行篩選,,將原浮筒材質(zhì)替換為316L不銹鋼材料,。316L不銹鋼材料因其優(yōu)異的耐腐蝕性、高溫力學(xué)性能,、加工性能良好,、焊接性能較好等優(yōu)點在多個行業(yè)有著廣泛應(yīng)用,可以較好地避免浮筒發(fā)生銹蝕,。
5,、安裝方式改進為法蘭連接
目前使用浮球液位開關(guān)為一體式結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)不方便檢修,,發(fā)生故障后,,不易進行診斷及修復(fù)。根據(jù)充分調(diào)研目前現(xiàn)場儀表安裝結(jié)構(gòu)形式,,將浮球液位開關(guān)的安裝方式由一體式改進為法蘭連接,,浮筒部分和浮球測量部分通過螺栓將法蘭進行有效連接。該種連接結(jié)構(gòu)形式廣泛應(yīng)用于現(xiàn)場儀表,,不僅可以在高溫,、高壓場合使用,,而且可以方便地進行現(xiàn)場拆卸維護。