質(zhì)量流量計(jì)的精度高,,優(yōu)點(diǎn)多,,在油品貿(mào)易交接中起到了至關(guān)重要的作用,但在實(shí)際應(yīng)用中也出現(xiàn)過一些問題,,下面就出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和處理,。
1、質(zhì)量流量計(jì)在輸油過程中出現(xiàn)密度值和瞬時(shí)流量值波動(dòng)過大
2018年3月,,某公司輸油站2號(hào)CMF400質(zhì)量流量計(jì)在輸油作業(yè)時(shí)變送器顯示面板上出現(xiàn)密度值,、瞬時(shí)流量值劇烈跳變的現(xiàn)象,影響正確計(jì)量?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:(1)分析檢查2700R系列變送器電源,,9號(hào)和10號(hào)接線端電源DC24V正常,排除不能正常供電引起的數(shù)據(jù)跳變現(xiàn)象,。(2)檢查流量計(jì)驅(qū)動(dòng)增益值,,發(fā)現(xiàn)其超過20%,分析可能是氣液兩相造成,。(3)工藝檢查:打開流量計(jì)后端壓力表兩閥組排污閥,,發(fā)現(xiàn)管線內(nèi)有集氣現(xiàn)象,采取措施對(duì)輸油管線進(jìn)行排氣處理,,同時(shí)適當(dāng)關(guān)小流量計(jì)后閥,,適當(dāng)加大質(zhì)量流量計(jì)背壓,經(jīng)過近30min處理,故障解決,,密度和瞬時(shí)流量數(shù)值恢復(fù)正常,,顯示無劇烈跳變,質(zhì)量流量計(jì)恢復(fù)正常工作,。
2,、質(zhì)量流量計(jì)在停止輸油后出現(xiàn)振動(dòng)大和非正常噪音
2016年2月,某公司輸油站3號(hào)臺(tái)進(jìn)站質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量偏差過大,,同時(shí)在停止輸狀態(tài)下出現(xiàn)振動(dòng)大和非正常噪音情況?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:(1)檢查流量計(jì)驅(qū)動(dòng)增益值60%,K1和K2系數(shù)值正常,,分析流量計(jì)傳感器內(nèi)存在不滿管或氣液兩相,。(2)檢查工況,流量計(jì)前后閥和油罐進(jìn)料閥都未關(guān)閉,。(3)現(xiàn)場(chǎng)查看安裝環(huán)境,,質(zhì)量流量計(jì)安裝位置相對(duì)進(jìn)站管線處于低位,但實(shí)際上油罐在遠(yuǎn)處地下5m,,質(zhì)量流量計(jì)海拔高度比油罐零位高5m,,質(zhì)量流量計(jì)實(shí)際的安裝位置在相對(duì)的高位。
分析認(rèn)為:流量計(jì)前后閥和油罐進(jìn)料閥未關(guān)閉,,造成質(zhì)量流量計(jì)傳感器內(nèi)存在局部氣穴現(xiàn)象,。當(dāng)管線停輸后,質(zhì)量流量計(jì)附近的油品因?yàn)槁洳疃亓魅胗凸?,造成此處不滿管,,形成氣液兩相發(fā)出非正常噪音和振動(dòng)偏大現(xiàn)象。通過進(jìn)一步了解,,因?yàn)榻ㄕ緯r(shí)土地征收問題,,設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)只能就近選址,對(duì)質(zhì)量流量計(jì)安裝位置未考慮周全,,造成質(zhì)量流量計(jì)在整個(gè)管輸系統(tǒng)中落差偏高,,無法改變。后續(xù)只能從工藝上想辦法,,停止輸油后關(guān)閉質(zhì)量流量計(jì)前后閥,,接收安慶煉廠來油時(shí)調(diào)整后閥開度,保證質(zhì)量流量計(jì)有一定的背壓,。通過后續(xù)連續(xù)觀察,,質(zhì)量流量計(jì)工作正常,讀數(shù)穩(wěn)定,,計(jì)量準(zhǔn)確,,處理效果極佳,。
3、質(zhì)量流量計(jì)在停止輸油狀態(tài)下出現(xiàn)小流量
2019年4月,,某公司輸油站新投用的3號(hào)CMF300質(zhì)量流量計(jì)在停止輸油狀態(tài)下1700R系列變送器顯示面板上出現(xiàn)小流量1.28t /h,,同時(shí)質(zhì)量及體積累加量不斷增加,影響正常的貿(mào)易交接計(jì)量,,儀表維護(hù)人員攜帶HART 475手操器及檢修工具到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)查看:(1)檢查報(bào)警代碼,,同時(shí)檢查流量計(jì)前后閥,發(fā)現(xiàn)前后閥關(guān)閉嚴(yán)密,,無內(nèi)漏現(xiàn)象,,排除內(nèi)漏引起小流量。(2)質(zhì)量流量計(jì)顯示的密度值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),。(3)檢查傳感器介質(zhì)滿管符合要求。(4)檢查安裝環(huán)境周邊無強(qiáng)電磁環(huán)境,,排除電磁干擾引起小流量,。(5)HART 475通訊檢查質(zhì)量流量計(jì)零點(diǎn)值較原來記錄0.02偏高,分析發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計(jì)零點(diǎn)漂移,。
儀表維護(hù)人員對(duì)質(zhì)量流量計(jì)按規(guī)范要求進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)校3次后再觀察小流量顯示為0.6t/h,。進(jìn)一步分析檢查應(yīng)力情況,松開質(zhì)量流量計(jì)傳感器一端檢查,,發(fā)現(xiàn)流量計(jì)傳感器與管線不同心,,偏差和應(yīng)力都較大。通過分析得出,,安裝應(yīng)力過大引起零點(diǎn)偏移產(chǎn)生小流量,。鑒于不具備動(dòng)火改造條件,儀表維護(hù)人員暫時(shí)加大小流量切除值為0.6t/h,,故障解決,,流量計(jì)恢復(fù)正常工作狀態(tài)。后續(xù)仍需在輸油站具備改造動(dòng)火條件后采取與管道同軸安裝等辦法消除應(yīng)力影響,。
4,、質(zhì)量流量計(jì)在檢定回裝后顯示瞬時(shí)量-138t/h
2018年12月,某公司輸油站4號(hào)質(zhì)量流量計(jì)檢定回裝充滿油后顯示瞬時(shí)量-138t/h,,儀表維護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后:(1)檢查工藝前后閥關(guān)閉嚴(yán)密,;(2)檢查報(bào)警代碼;(3)檢查驅(qū)動(dòng)增益值正常,;(4)檢查溫度正常,;(5)檢查密度值較正常值偏高。通過分析判斷,,問題應(yīng)該出在檢測(cè)線圈上,,斷電取下核心處理器,,檢查發(fā)現(xiàn)檢測(cè)線圈左側(cè)對(duì)傳感器外殼阻值不正常,存在短路現(xiàn)象,,查其它阻值正常,。后續(xù)經(jīng)了解發(fā)現(xiàn),流量計(jì)檢定拖回裝卸過程中變送器和傳感器都出現(xiàn)失誤跌落現(xiàn)象,,該故障用戶無法修復(fù),,后續(xù)只能采取返廠維修或重新采購傳感器處理。