1,、質量流量計故障現(xiàn)象
A公司液化石油氣通過港口泊位裝船出廠,,港口泊位分別安裝了液相和氣相2臺質量流量計用于液化石油氣出廠計量,船方反映該公司液化石油氣量有偏差,。
2,、質量流量計故障原因分析
計量液化石油氣液相質量流量計為JKRSL型,質量流量計出口安裝了背壓閥,,通過控制質量流量計的背壓,,即出口壓力,確保流量計背壓高于飽和蒸氣壓,,避免液化石油氣在管線內(nèi)氣化,;且控制壓力需根據(jù)外界環(huán)境溫度的變化及介質飽和蒸氣壓的變化進行適當調整。
同時考慮液化石油氣在裝船過程中,,會在艙內(nèi)氣化并導致船艙壓力升高,,裝船流量下降,因此必須對船艙氣相進行放壓處理。為避免液化石油氣損耗和污染環(huán)境,,在部分船只不能自行處理的前提下,,通過放壓使氣相管線返回該公司球罐,考慮到公平付量,,在氣相返回管線上也安裝了1臺型號為JKRSL的氣相質量流量計,,實際裝船量為液相流量計減去氣相流量計的差值。為了確保計量的準確性,、批量控制器實現(xiàn)定量控制功能,、裝車量的脈沖量積算和系統(tǒng)邏輯控制功能,對控制閥開度實現(xiàn)連續(xù)控制,,根據(jù)靜電溢流信號,、流體壓力和流量、流量計診斷狀態(tài)實現(xiàn)聯(lián)鎖控制,,保證裝車過程安全,。
對液化石油氣總量減少進行原因分析,由于液化石油氣易氣化,,首先檢查液相的背壓閥,,管線內(nèi)介質壓力高于飽和蒸氣壓,沒有出現(xiàn)氣化形成氣液兩相混合物,,不會引起質量流量計計量失準,;然后推斷是液相和氣相質量流量計零點漂移問題,對下批次B船靠岸裝運液化石油氣時,,該公司組織相關人員查找原因,。重點檢查質量流量計的零位。由此可見,,因環(huán)境溫度等因素變化而引起液相流量計的零點變化,,從而致使流量計交接計量偏大0.54%。同樣對氣相流量計進行零位檢查,,零位正常,。
3、質量流量計故障解決方案
通過對液相流量計的零位調整,、改變流量計的讀數(shù)方式和要求泊位操作時盡量防止液化石油氣壓力、密度有較大的波動等措施,,該公司與船方連續(xù)兩次共同裝船計量比對數(shù)據(jù)如下:
(1)C船船方計量數(shù)據(jù)為773t,,流量計交接計量數(shù)據(jù)為774t,差量1t,,誤差0.13%,;
(2)D船船方計量數(shù)據(jù)為1532.8t,流量計數(shù)據(jù)為1534t,差量1.2t,,誤差0.078%,;通過以上2船裝船數(shù)據(jù)比對,誤差達到了預計的效果,。