故障一:導波雷達液位計測量數(shù)據(jù)無變化,,拉直線,。
分析處理:
1)檢查導波雷達液位計的參數(shù)設置,并查看回波曲線,,發(fā)現(xiàn)無回波,。
2)將裝置抽出,檢查鋼纜表面是否有異物附著,,鋼纜與底部重錘,、鋼纜與頂部連桿是否松動,導波筒內(nèi)壁是否有雜物,,四氟聚乙烯擋片是否脫落,,發(fā)現(xiàn)鋼纜與頂部連桿存在松動情況,導致導波頭接收不到返回的信號,,無法進行液位計算,,是此次測量失敗的主要原因,。
3)緊固并回裝上電,曲線恢復正常,。
結論:鋼纜與頂部連桿安裝松動,,回波信號無法正常回傳至導波頭,,影響液位測量,。
故障二:導波雷達液位計測量數(shù)據(jù)波動大,頻繁跳變,。
分析處理:
1)檢查導波雷達液位計的參數(shù)設置,,并查看回波曲線,未發(fā)現(xiàn)異常,。
2)將裝置抽出,,檢查鋼纜表面是否有異物附著,鋼纜與底部重錘,、鋼纜與頂部連桿是否松動,導波筒內(nèi)壁是否有雜物,,四氟聚乙烯擋片是否脫落,,均未發(fā)現(xiàn)異常。
3)將表芯拆下,,檢查底部與導波頭連接處是否有異物,,并用清洗劑清洗數(shù)次后,回裝繼續(xù)觀察曲線變化,,問題仍未解決,。
4)判斷表芯與導波頭連接插頭松動,將裝置拆除并發(fā)回廠家檢測,,確定情況屬實,,并調(diào)整插頭偏移角度,重新上電觀察,,曲線恢復正常,。
結論:表芯與導波頭的連接方式為同軸插針式,在拆裝表芯時,,對位不準確,,容易造成插針偏移,影響液位測量的精準度,。
故障三:導波雷達液位計測量數(shù)據(jù)波形異常,。
分析處理:
1)檢查導波雷達液位計的參數(shù)設置,并查看回波曲線,,未發(fā)現(xiàn)異常,。
2)將裝置抽出,,檢查鋼纜表面是否有異物附著,鋼纜與底部重錘,、鋼纜與頂部連桿是否松動,,導波筒內(nèi)壁是否有雜物,四氟聚乙烯擋片是否脫落,,均未發(fā)現(xiàn)異常,。
3)將表芯拆下,檢查底部與導波頭連接處是否有異物,,并用清洗劑清洗數(shù)次后回裝繼續(xù)觀察曲線變化,,問題仍未解決。
4)更換新表芯,,重新設置參數(shù),,上電后觀察曲線變化情況,問題仍未有效解決,。
5)將導波雷達液位計與其它導波雷達液位計互換,,并合理設置參數(shù),調(diào)整后問題仍未解決,。
結論:導波雷達液位計與其它導波雷達液位計互換后,,波形有所好轉,但是出現(xiàn)平頂現(xiàn)象,,初步判定該問題與裝置無關,,可能是導波筒的影響。
故障四:導波雷達液位計測量數(shù)據(jù)波形持續(xù)出現(xiàn)平頂,。
分析處理:
1)導波雷達液位計測量數(shù)據(jù)波形持續(xù)出現(xiàn)平頂情況,,相比其它兩支液位計波形來看,未出現(xiàn)山峰形狀,。
2)出現(xiàn)平頂情況,,起初懷疑高位量程設置過小,已進入盲區(qū)范圍,,影響最大輸出值,。
3)油箱實際油位并未達到盲區(qū)附近。以磁翻板液位計為基準,,機組大修期間,,潤滑油全部收回至油箱后,液位顯示為400mm,,機組正常運行期間,,液位顯示為0mm(定期工作油泵聯(lián)鎖啟動除外),運行規(guī)程規(guī)定油箱內(nèi)油位零點為1150mm(油箱頂部往下1150mm),,因此排除實際油位到達盲區(qū)的可能,。
4)將導波雷達液位計與其它導波雷達液位計互換,,并合理設置參數(shù)。
結論:導波雷達液位計與其它導波雷達液位計互換后,,波形效果有所改善,,對比于其它兩支來看依舊不好,由此判斷是導波筒出了問題,。
故障五:導波雷達液位計導波筒內(nèi)壁不光滑,,影響數(shù)據(jù)測量。
分析處理:將導波雷達液位計導波筒抽出,,檢查導波雷達液位計導波筒內(nèi)壁不光滑,,存在毛刺現(xiàn)象,用工具打磨之后,,互換位置統(tǒng)一下裝,,下裝前用水平儀測量確保垂直度絕對良好,再次觀察波形曲線,,恢復正常,。
結論:導波筒內(nèi)壁必須保持光滑度,安裝時確保與油箱底部相垂直,,嚴禁傾斜下裝,。